選礦設(shè)備-溢流型球磨機(jī)在加強(qiáng)中控操作技能培訓(xùn),關(guān)注熟料質(zhì)理和回轉(zhuǎn)窯的運(yùn)行情況,經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)磨音,在操作中精益求精認(rèn)真查看參數(shù)曲線,做到操作參數(shù)勤調(diào)、微調(diào),時(shí)刻保持磨機(jī)工況的穩(wěn)定。
由于物料易磨性或物料粒度、計(jì)量設(shè)備發(fā)生變化是導(dǎo)致飽磨主要原因,查出這幾起飽磨現(xiàn)象均勻?yàn)槭炝弦啄バ宰兓鸬。由于熟料易磨性變差后,操作員沒(méi)有及進(jìn)降低臺(tái)進(jìn)產(chǎn)理,導(dǎo)致磨機(jī)工況逐漸惡化,一倉(cāng)破碎能力顯著下降,物料進(jìn)出失去平衡,大量沒(méi)有破碎的熟料夾在隔倉(cāng)板的縫隙中,使得一倉(cāng)物料不能及進(jìn)排出,進(jìn)而出現(xiàn)了磨闊大量返料。在中控參數(shù)磨機(jī)電流、出磨負(fù)壓和出磨水泥溫度出現(xiàn)變化時(shí),必須及時(shí)分析原因,飽磨初期可以降低臺(tái)進(jìn)產(chǎn)量5噸左右進(jìn)行調(diào)整,若在10min內(nèi)仍無(wú)明顯改觀,必須止料處理,并且加大磨機(jī)通風(fēng),提高選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,增加磨內(nèi)流速,如果出現(xiàn)大量磨頭返料現(xiàn)象說(shuō)明飽磨現(xiàn)象,已經(jīng)很?chē)?yán)重,磨機(jī)隔倉(cāng)板縫隙已經(jīng)堵塞。解決措施是開(kāi)大主排風(fēng)機(jī)閥門(mén),提高選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,過(guò)5min后降低主排風(fēng)機(jī)閥門(mén)開(kāi)充,以便夾在縫隙中的熟料顆粒掉落,然后重復(fù)進(jìn)行。在以后出現(xiàn)的幾起飽磨現(xiàn)象中,我們采用這種方法只用20min就能解決嚴(yán)重的飽磨現(xiàn)象,值得注意的是,在出現(xiàn)較大嚴(yán)重的飽磨現(xiàn)象時(shí)不要采取停磨措施,只要處理方法得當(dāng),飽磨現(xiàn)象一定會(huì)很快解決,一旦停磨處理有可能導(dǎo)致磨機(jī)啟動(dòng)不起來(lái)。
球磨機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)當(dāng)磨音發(fā)問(wèn)、磨機(jī)電機(jī)電流表讀數(shù)下降、卸出的物料很少時(shí),說(shuō)明是“飽磨”。
(1)喂料量過(guò)多或人磨物料粒度變大、變硬.而末及時(shí)調(diào)整喂料量。
(2)入磨物料的水分過(guò)大、通風(fēng)不良.磨內(nèi)水汽不能及時(shí)排出、造成“糊磨”,使鋼球的沖擊減弱,物料流速減慢。
(3)鋼球級(jí)配不當(dāng).一倉(cāng)小球過(guò)多,平均球徑太低,沖擊力不強(qiáng).或鋼球加得太少;也可能是鋼球磨損嚴(yán)重,而沒(méi)有補(bǔ)球或倒球清倉(cāng),導(dǎo)致粉磨作用減弱。
(4)隔倉(cāng)板磨壞,研磨體竄倉(cāng)。鋼球鋼段混合,造成級(jí)配失調(diào)。
(5)有選粉機(jī)的磨機(jī)、可能由于選粉機(jī)的回料量過(guò)多、增加了磨機(jī)負(fù)荷。
“飽磨”的解決方法:先減少或停止喂料.如果效果不大、可能是物料水分大而造成“糊磨”、就需要停止喂料、并在生料磨中加干燥物料,在水泥磨中加三乙醇胺下腳料或多用干礦渣以使磨機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中白行清刷研磨體,待磨音恢復(fù)正常后,再逐漸增加喂料量,使之正常操作;如果停止喂料無(wú)效時(shí),則可能是隔倉(cāng)板損壞,球段混合,需停磨處理。
本文來(lái)自河南豫暉選礦設(shè)備網(wǎng):http://jxshurb.cn
本文章推薦:中國(guó)選礦設(shè)備制造業(yè)大國(guó)邁向服務(wù)業(yè)大國(guó)、鐵礦選礦設(shè)備的噩夢(mèng)-焦煤的“軟肋”。