如何提高弱磁選尾礦的選礦效果,如何改善弱磁選尾礦工藝的,如何提高弱磁選尾礦的選礦條件,已經(jīng)成為了亟待解決的問題。進行弱磁選尾礦閉路磨礦的改造必須采用先進的選礦設(shè)備,科學合理的礦物分析,嚴密的工藝流程及技術(shù),因此,在改造弱磁選尾礦閉路磨礦的過程中,豫暉采用了較嚴格的試驗條件。
弱磁尾礦粒度太粗,單體解離度偏低。經(jīng)過改造以后的氧化礦流程,仍然使用原有的棒磨機與水力旋流器閉路磨礦,旋流器溢流粒度-0.045mm占15%左右,給入弱磁選粗選,獲得鐵品位64%,含硫0.5%左右的磁鐵礦精礦,然后進入二段大球磨機與水力旋流器組成的閉路磨礦系統(tǒng)細磨;旋流器流入脫硫浮選,浮選精礦作為球團原料;粗磁選尾礦先經(jīng)過旋流器脫泥,底流進入4系列小球磨機與水力旋流器組成的閉路磨礦系統(tǒng)細磨,溢流作為立環(huán)系統(tǒng)給礦。立環(huán)精礦與弱磁精礦合并后給入6系列大球磨機與水力旋流器組成的閉路磨礦系統(tǒng)進一步細磨之后通過浮選脫硫。
關(guān)于設(shè)置粗磁選尾礦旋流器脫泥問題,通過實驗證明這部分細泥鐵品位不是很高,產(chǎn)率也比較低,直接拋尾鐵損失小于3%,對鐵回收率影響不大,但是対立環(huán)磁選及后續(xù)脫硫浮選,特別是對過濾影響比較大,經(jīng)試驗測算過濾效率與原生礦比降低30%左右。因此,決定直接拋尾。
弱磁尾再磨以后使立環(huán)磁選機給礦粒度-0.045mm含量由20%~25%提高到45%~55%,立環(huán)精礦鐵品位略有提高,但是硫含量有所降低。立環(huán)尾礦脫硫效率由再磨之前的30.41%提高到33.1%,浮選脫硫率由12.55%提高到17.4%。但是很明顯較終精礦含硫量仍然高達0.44%,這個含硫量是不能被接受的。因此,降低精礦含硫量仍然是處理氧化礦的重要課題。
通過試驗,分析了弱磁尾中硫分布率和弱磁選產(chǎn)品粒度,降低精礦含硫量仍然是處理氧化礦的重要課題,弱磁選尾礦閉路磨礦改造工藝取得了一定的成績,但仍需改造選礦設(shè)備配置和技術(shù)以降低較終精礦的含硫量。取得這樣的試驗結(jié)果豫暉付出了很多的人力、物力,但是若磁尾礦選礦效果的提高仍然是一個任重道遠的課題試驗。
本文來自豫暉選礦設(shè)備網(wǎng):http://jxshurb.cn/
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我國弱磁選尾礦閉路磨礦工藝改造技術(shù)難題及發(fā)展方向